广州石化氢燃料电池供氢中心安全运行一周年

2021-12-16 back

2020年12 月15日,广州石化氢燃料电池供氢中心产出纯度达99.999%的氢气并投入商业运行,该中心年产量为1500吨,是中国石化首个投入商用的充氢母站,也是中国石化在粤港澳大湾区首个高纯氢生产基地。截至2021年12月15日,广州石化氢燃料电池供氢中心投用并安全运行一周年,累计供应高纯氢206.796吨,为满足粤港澳大湾区氢能市场需求作出积极贡献,助力粤港澳大湾区洁净能源产业快速发展。


安全生产是根本


安全是做好一切工作的根本。充氢母站投用以来,广州石化就将安全充装作为首要任务。高纯氢充装作为全新项目,在充装技术方面并没有经验可借鉴,充氢团队以我为主、攻坚克难,通过外派调研、组织安全充装技术研究等,对充装技术方案的每一条细则进行反复确认推敲,不断完善充装技术方案,实现了从“0”到“1”的突破。


充氢团队根据实际,将高纯氢充装全过程细化成22个步骤,并将每一个步骤均纳入氢气充装过程记录表,对操作人员的每一充装步骤进行规范;要求一人操作,一人核对步骤,降低误操作风险;开始及结束充装时提前联系上游生产装置人员、生产调度及相关作业部,逐级升高或降低流量,避免压缩机参数及氢气管网波动;考虑到系统氢气发生微漏时易燃烧且产生蓝色火焰,在明亮的环境下不易被发现,操作人员坚持落实每天22时的全系统闭灯检查,每天24小时携带可燃气报警仪进行不间断巡检,及时做好运行参数的监控;定期做好充氢站事故应急演练,提高岗位人员的应急处理能力。


为提升本质安全水平,广州石化在装置现场配备了紧急切断阀、工业电视监控系统、火焰探测器等安全设施。


优化运行是保障


针对生产和充装中存在的问题,广州石化通过持续优化,不断提升高纯氢的充装和出厂效率。如针对充装站开工初期单台车辆充装时间过长的问题,技术人员对充装数据进行全面分析后,对采样分析环节进一步优化,使单台车辆的充装效率提高了一倍;针对此前一次只能装一台车辆,白班充装有效时间最多只能装四台车辆的问题,通过加大对两台充装压缩机出口压力的优化和摸索,在确保安全的情况下,实现了一次两台车辆的同时充装。白班充装有效时间可以装六台车辆,高纯氢充装量提升了50%。


为进一步提升出厂效率,广州石化对高纯氢充装车辆状况、采样分析、车辆运行轨迹管控等条件进行详细评估分析,在确保安全的基础上,提出大客户专车免检方案;收集加氢站管束车进出记录和车辆运行轨迹,结合“提货易”系统,对每辆专用管束车的全天候轨迹进行动态跟踪。


广州石化依托区域化优势,将每日氢气充装总管置换及分析采样工作前移至同一区域的夜班班组,确保当天氢气分析结果8时30分前完成。为缓解充装人员阶段性不足的问题,要求该区域已取移动式压力容器充装证的职工做好补位,并由区域人员完成装车后打单等工作,提升充装出厂效率。


此外,广州石化通过计量管理信息系统提升项目,实现了计量管理信息系统计算氢气管束车装车量、装车流量计量、比对数据并生成计量单、计量单数据发送MES和提货易系统等功能,从而实现了氢气公路出厂线上计量,成为中国石化首家实现氢气出厂线上计量的企业。


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